马来西亚东海岸铁路项目的路基两侧,由混凝土浇灌而成的护肩表面平整光洁、线形顺直,沿着铁路轨道蜿蜒伸向远方。这道兼具安全与美观的风景线,让马东铁项目二分部总工程师朱建法倍感自豪:“皮肤顽疾”的根治,不仅提升了工程“颜值”,更为后续路基验收扫清了关键障碍。
马东铁项目是中马共建“一带一路”旗舰项目,二分部负责路段全长66.6公里,其中路基工程长55.5公里,是建设核心环节。马来西亚业主对路基结构安全与外观质量要求高,路堤两侧的滑模混凝土护肩作为铁路平稳运行的安全屏障,其质量管控更是重中之重。
然而在施工初期,问题并不简单。2024年3月,首段300米试验段施工中,传统滑模工艺在当地高温环境下“水土不服”,护肩表面出现蜂窝麻面、线形失准,加之热带雨林复杂地质条件,外观缺陷率一度超过30%。“这些小气孔不仅影响美观,还可能导致渗水,必须根治。”二分部质量部部长王启超指着试块上的密集气孔说道。
为攻克难题,二分部团队组建铁路护肩施工QC小组,召集一线作业人员开展头脑风暴,初步梳理出8条疑似问题原因,通过现场量测、试验检测等方式逐一论证,最终锁定核心症结——减水剂配方与当地高温环境不匹配。
团队通过多组试块对比实验发现,马来西亚高温环境会加速减水剂与水泥的化学反应,传统配方在降低混凝土黏度时,易导致内部空气难以及时排出,形成密集气泡。针对这一问题,小组结合试拌和现场施工,反复优化配合比,调整缓凝成分与引气剂比例,让混凝土既保持良好流动性,又具备更优的振实性和稳定性,“气泡肌”终于得到控制。
材料配方优化解决了“体质”问题,施工节奏的“精细化调理”同样关键。此前,二分部结合施工队每天完成的护肩长度,按“延米计件”计量结算,工人为追求效率常自行加快滑模机速度,导致混凝土来不及排气就成型,气泡率居高不下。QC小组通过反复试验,确定滑模机时速50米时成型效果最佳。二分部随即调整考核方式,以质量指标为核心,加强现场盯控,确保滑模机速度稳定在最优范围,从制度层面守住工艺底线。
护肩外观问题刚得到改善,新的隐患又浮现出来。检查发现,原有预留孔固定方式不牢固,受滑模机连续行进和混凝土侧压力影响,内模容易发生轻微位移,进而造成近20%的护肩泄水孔存在一定位置偏差,可能引发雨水渗透路基、造成沉降。朱建法带领团队创新设计“门式”与“三角桁架式”固定支架,在挡水板上精准定位,植入废弃钢筋头并点焊固定,为泄水管打造三维“抗震骨架”,有效抵御滑模机行进与混凝土冲击的双重扰动。
这项微创新效果立竿见影,连续7天施工的1500余个泄水孔实现100%定位精准,误差控制在2毫米内。2025年6月,随着最后一方混凝土在烈日下凝固如釉,蜿蜒55.5公里的银色护肩,已化作跨越国界的质量丰碑。
如今,马东铁二分部的护肩质量攻关经验,为治理护肩质量通病提供了可复制、可推广的实践经验。“这条攻坚路,让中国质量在海外赢得了尊重。”朱建法望着穿梭于热带雨林的铁路雏形,目光坚定地说。