“成功了!吹砂管线故障率大幅降低且维持稳定。”在今年3月上航局大芦线2标段项目质量管理交流会上,总工程师王剑春谈到测量员反馈来的信息,难掩喜悦。
上航局承建的大芦线东延伸航道整治工程2标段,地处上海市浦东新区大治河畔,是上海市“一环十射”高等级内河航道的重要组成部分。项目新建导航堤全长9.65公里,需通过水上吹填作业铺设砂料约126万立方米,与陆地砂料运输不同,水上吹填作业需依托吹砂管线实现砂料远距离输送,其输送效率与质量直接决定工程进度与品质。若将砂料比作工程的“血液”,吹砂管线就是不可或缺的“输血管”,其稳定运行是工程的核心环节。
“管线故障让我们头疼不已,施工初期平均每3天就会发生一次故障,每月因故障延误工期超过80小时,不仅影响进度,更增加了施工安全隐患。”施工班组组长牛成讲道。如何降低管线故障率,成为项目迫在眉睫的攻坚任务。
2024年6月,项目部紧扣质量管理要求,成立“力争上游”QC小组,抽调技术骨干、施工能手,开启为期1个月的全面调研。小组测算了已施工管线的500余个点位,发现故障率高达17%,其中“堵管爆管”问题占比达42%,是制约吹砂效率的核心堵点,也成为QC小组的重点攻坚方向。
循着管线铺设的“脉络”追根溯源,小组逐段排查故障成因。“传统施工中,我们在风浪小的水域预先拼接管线,再拖至指定位置连接,以50米为间距用浮管锚固定。”牛成介绍道。由于铺设管线较长,随着吹砂距离增加,输送压力降低,管内泥沙易沉淀堵管。同时,项目地处入海口,水流湍急,管线易被冲刷弯折,双重问题叠加导致故障频发,严重影响工程质量管理成效。
找准“病灶”,方能精确开方。QC小组坚持“质量优先、精准施策”,从“动力补给”与“结构优化”两方面入手,制定针对性攻坚方案。针对堵管问题,小组提出“多泵联动”动力补给方案,增设接力泵、吸砂泵与高压冲水泵,构建“心脏+驿站”式输砂体系。吸砂泵与高压冲水泵协同作业,为砂料提供初始动力;接力泵中途补能,保障输送压力稳定。2024年7月首次实践后,小组选取3艘吹砂船进行全参数统计,比对船机功率、管线距离等核心数据,最终测算出1.4公里的最佳接力泵安装间距,使砂料输送浓度提升30%,堵管率大幅降低。
管线弯折问题随后成为攻坚重点,海水的天然流速无法改变,QC小组决定从管线本身优化入手。一次偶然的机会,王剑春看到玩具轨道拼接视频,便突发奇想:“弯曲的玩具轨道可以通过增加拼接点来减缓弯曲度,海上管线能否借鉴这一思路?”于是,QC小组将原有50米浮管锚间距优化为35米,减小单段管线长度,让管线铺设更加平滑,同时建立人工常态化巡检机制,及时排查潜在隐患。经过多轮调试,管线弯折破损率显著降低,施工质量与安全性得到双重提升。
历经半年实践优化,QC攻坚方案成效显著,吹砂管线故障率稳步降至4%,输砂效率提升40%。2025年6月,这项QC成果凭借显著成效,荣获2025年度上海市水利工程建设优秀质量管理小组二类成果。
截至今年3月,大芦线导航堤堤身结构已全面建成,宽阔的航道上船只往来畅通无阻,成为服务长三角一体化“黄金水道”上亮丽的风景线。