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硬核桩体撑起码头“骨架”

   来源:   发布时间:2025年12月04日
  湛江港宝满港区海面,液压锤的轰鸣在桩船上回荡。操作台前,技术团队紧盯压力曲线,一套筒形装置牢牢“咬住”1200毫米预应力高强度混凝土管桩桩顶,曲线平稳延伸。30分钟后,随着“桩体精准沉至设计深度,桩顶完好无损”的报告声发出,现场掌声雷动。
  四航局承建的广东湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程,是华南地区集装箱枢纽的“咽喉”,需建2个5万吨级专用泊位的建设任务。1200毫米预应力高强度混凝土管桩与1400毫米钢管桩组成的混合桩群,是码头“骨架”,决定码头未来的承载能力。但施工海域地质条件复杂,10米厚的松散砂层中,交错分布着4米厚的坚硬黏性土夹层,锤击沉桩时瞬时冲击力较常规工况超出50%。更棘手的是,为减小波浪对桩基冲击力采用的桩体消浪孔工艺,恰巧削弱了桩顶的抗冲击能力,让沉桩难度陡增数倍。
  2024年5月工程启动初期,3根预应力高强度混凝土管桩接连在锤击下损毁,给项目团队来了个“下马威”。传统沉桩所用的肋板式桩替打变径装置靠线接触传递冲击力,压力集中于肋板,易压爆桩顶,完全不适应现场地质。更糟糕的是,工人需在悬空甲板边缘徒手托举数十斤重的肋板进行固定,安全风险高,每日有效作业时间不足4小时,工期计划面临严重延误。
  技术讨论会上,现场争论一度陷入僵局。“增加肋板数量?”“加厚钢板?”“不行,会超出卷扬机额定吊重!”就在众人一筹莫展时,项目总工程师张贵勇抛出破局思路:“既然线接触扛不住,能不能改成全环面接触,让冲击力均匀分散到桩顶?”这一设想为团队打开突破口,项目团队决定将核心装备管桩替打变径装置重新设计为“保护罩”式筒形结构,从根本上解决应力集中难题。可新难题随即而至:按传统厚度做筒形装置会超重,减薄壁厚又会导致刚度不足,锤击时容易变形。
  为解决“减重不降刚度”的矛盾,张贵勇带领技术团队扎根车间,盯着报废筒壁折痕,他突发奇想:以薄壳为主体,搭配竖向肋板与横向加固环,用“薄壳+加强件”的组合结构,可弥补减薄壁厚带来的刚度损失。方案确定后,项目团队用有限元分析软件测算,将壁厚从25毫米调整至18毫米。上百组计算后,最终实现装置承重达标,重量较传统装置轻30%,抗冲击性却显著提升。
  在装置安装阶段,项目团队进一步优化工艺:在筒形装置顶部设专用吊点、底部加150度角喇叭口导向结构,利用桩船起重设备即可精准吊装,彻底告别人工悬空作业;在筒壁内侧贴附橡胶缓冲层并涂刷聚氨酯阻尼涂料,进一步减弱锤击应力波。施工中,模板拼装精度误差控制在1毫米内,沉桩时通过高精度桩位监测仪实时监测,桩位偏差控制在5毫米以内。2024年8月15日,首次实战测试大获成功。依托这套创新装置,项目团队仅用35天完成736根桩体沉放,实现“零爆桩、零安全事故”。

  如今,码头上部结构施工与下部桩基完美衔接,初具雏形的码头已稳稳矗立。望着整齐的桩群,项目负责人杨武杰感慨道:“哪有‘不可能’,只有不服输的团队!”这一根根“硬核”桩体,正稳稳撑起华南集装箱枢纽的发展骨架。