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改来改去改出大功效

   来源:   发布时间:2024年04月02日

  “王师傅,赶紧把桩机停下,钻头摩擦桩壁了!快停下!”四航局惠州港欧德石化码头项目经理陈松在现场巡查时,发现桩身已经出现了裂痕,连忙大声呼喊着让打桩船的王师傅立马停止作业。

  惠州港欧德石化码头扩建项目拟建2个5万吨级油品及化工品泊位,作业平台长240米,宽60米,作为高桩码头的第一道工序,码头桩基础由359根沉桩组合而成,然而,这看似简单的沉桩当时可是愁坏了陈松。
  “359根桩,每根都有自己的脾气!”陈松介绍道,“首先需要解决的就是斜桩问题。”由于海底地形条件复杂,项目施工过程中,倾斜度达5比1的PHC桩(预应力高强混凝土)就有128根。不仅工艺相比起传统的垂直桩更加复杂,而且倾斜角度下钻头容易与PHC桩内壁发生摩擦,使嵌岩孔的成孔轴线不易控制,易造成PHC桩开裂。如何保证斜桩嵌岩顺利施工,成了项目面临的最大挑战。
  “有没有什么办法能够避免钻头碰撞PHC桩呢?”一连几天,陈松都在琢磨这个问题。“钻头和管壁容易‘硬碰硬’,要是让钻头滚着走呢?不就顺滑多了。”项目总工赵伟健的一句话给了陈松灵感。
  “能否在钻杆上安装几组带轴承的导向轮呢?在钻杆钻进过程中通过支架带动导向轮在PHC桩内壁发生滚动,更好控制方向,减少摩擦。”项目生产会上,陈松提出了自己的想法。按照这个思路,技术人员研发出了一种PHC桩嵌岩引孔定位导向装置,包括支架和内部设置有滚动轴承的导向轮,安装于钻杆侧壁。王师傅迫不及待开着嵌岩桩机把“变身”成功的钻杆打入海底,钻头丝滑地落下,PHC桩内壁毫发无损。
  然而,就在大家为解决了清孔“大难题”而高兴时,新的问题又出现了。桩基嵌岩需要灌注混凝土,混凝土输送导管受自身重力和吊机垂直吊放影响,很难保持5比1的角度顺利下放,容易出现导管卡住钢筋笼顶端的情况,而且转动过程极易导致变形,工程质量难以控制。导管下放成了项目部最令人茶饭不思的难题。
  尝到了钻杆改装的“甜头”,陈松又在导管上动起了心思:“可以在导管四周焊接一圈圆形钢板,给导管穿上一层‘铠甲’,增加缓冲力。”“还可以在管尖焊接4根圆钢,形成锥形箭头,就像给木棍安上矛头一样,指引导管的方向。”
  设计优化后,导管下放效率提高了近3倍,单根斜桩导管下放时间由原来的40分钟缩短为10分钟,极大节约了工期成本。同时,导管易损坏钢筋笼的难题也迎刃而解,桩基质量检测合格率达到了100%。此外,工人也无需频繁使用辅助绳强硬转动导管,大大减少了施工安全风险。
  “创新赋能抓好每个小细节,小装置也能‘导向’大功效。”项目竣工总结会议上,项目书记周华清自豪地说道。