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让海洋英豪船“吃饱饭”

   来源:   发布时间:2019年05月09日
  “小魏,明天跟运砂船联系,争取再多送几船砂料。”傍晚,香港三跑施工区域内,天航局海洋英豪船员又像往常一样,开起了碰头会,讨论他们船舶的“吃饭”问题。 
  “去年年底我们来到香港施工,本来预期的产值很好,没想到因为砂源紧缺外加船舶维修维护,船舶‘吃不饱’的难题就一直困扰着我们。”船长付刚说。香港三跑工程是天航局进驻香港市场的第一战,对天航局产值的支撑力度很大,能否在香港市场站稳脚跟,船舶的表现至关重要。“就这种效率,别说业主了,连我们自己都看不下去,必须想方设法让我们这个‘大胃王’吃饱饭!”付刚说。 
  初赴香港,海洋英豪的船员们信心满满,原因是他们提前对当地工况进行研讨时发现,施工难度并不是很大。可万万没想到,到港施工的第一个月,砂源问题就让海洋英豪船上的每个人犯了愁。 
  香港三跑工地砂船由疏浚项目部工程部统一调配,每条砂船都需要严格遵守“入关量舱—顺序排位—码头接导砂管—靠近吹砂船就位—供砂落砂—清载离泊—码头拆卸导砂管”这7道工序。“施工头一个月,砂船就位时间长是影响船舶效能发挥的主要原因,现场的供砂量无法满足海洋英豪船的要求,存在严重‘吃不饱’的现象。”付刚说。 
  为了提升船舶时利率,海洋英豪船团队多次研讨,与总项目部积极协商,最终确定了“增加导砂管装卸点,安排2到3条砂船同时靠近施工区安装导砂管,一条清载离泊后另外一条及时就位供砂”的方案。通过改进,砂船的就位时间从刚进场的2至3小时缩短到了50分钟。 
  仅仅提升砂船的进场效率,依然满足不了“大胃王”的胃。“在之后的施工中,我们又发现,砂船的供应水平差异巨大。”付刚说。于是,船员们对每条砂船的供砂能力进行了比对,建议项目部优先派送高效砂船供砂,对供砂能力差的砂船及时反馈,要求更换,进一步保证了砂料的供应,使船舶生产率由初期的每小时650方再一次提升到780方,释放了船舶产能,也为后续船舶到香港施工提供了很好的借鉴。 
  除了解决“食材”问题,船上还自发组织大家学习粤语,努力解决语言障碍带来的交流不畅问题,最大限度保证船舶间配合,“连我这个老同志,现在都能讲上几句像模像样的粤语了。”付刚笑着说。 
  “船长,甲板泵震动较大,要不要停工拆检?”一天凌晨,正在休息的付刚突然接到值班船员的电话。付刚不敢怠慢,立刻赶到现场,安排人员连夜拆检,结果发现泥泵严重损坏,无法继续施工。“当时非常纠结,以往泥泵更换都是国内厂家负责,船员们缺乏经验,但是如果找国内厂家到现场,少说也得十几天,本来我们就‘吃不饱’,再少点‘吃饭时间’,工程就没法干了。”付刚说。 
  经过短暂的思考,付刚当机立断,立刻联系总项目部与船机部,决定不等厂家,自主抢修。 
  当天清晨,船员们便忙活开了。当时,轮机长由于签证问题,没有在船。缺少了最关键的技术人员,这可急坏了大伙儿。于是,付刚立刻请求总项目部支援,借来了三个经验丰富的轮机长作为“替班轮机长”,24小时轮流在船指导,同时,船机部接到通知后连夜发送出新的泥泵总轴承,确保两天之内入港。“这次是我们到香港的又一次大考验,无论如何都要尽快抢修!”修船动员会上,付刚给船员们下了死命令。 
  没有耽误一分钟,海洋英豪的船员们都投入到抢修中,缺乏经验,就共同讨论摸索;人员不足,就打破部门界限,互相协助配合;时间不够,就24小时轮岗,加班加点。就这样,仅仅用了6天时间,海洋英豪船就自主完成了泥泵总轴承更换、甲板泵叶轮更换,同时还对船体管线磨损情况进行全面检查和补焊处理。 
  6天时间里,付刚基本没怎么合眼,在船舶结束修理任务并一次性吹水试车成功后,他这才长舒一口气,自言自语地说:“行了,这下不用担心我们的船‘没得吃’了。” 
  如今,入场香港三跑工地施工已经近六个月了,海洋英豪船生产率得到明显提升,逐渐适应香港地区的施工特点,用付刚的话说,“初步解决了‘吃饱问题’后,我们正在以更大的力度,深挖船舶潜能,在香港打响品牌”。