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“铁齿桩基”扎稳南沙岸

本报通讯员 李怡霏 马嘉智

珠江口畔的横沥水道,潮声日夜拍打着广州南沙新区的岸线。岸边,数台大型旋挖钻机铁臂矗立、轰鸣作响,钻头稳稳向地下岩层掘进。“旋挖灌注桩一次性成孔率达到了96.3%!”项目总工程师仝宗良的声音掷地有声,难掩振奋。

四航局承建的广州横沥景观飞廊项目,核心是搭建一座464米长的空中走廊,串联起横沥水道两岸。支撑这座空中飞廊的桩基,需深植于14米以下的强风化花岗岩层,与岩体紧密“咬合”才能筑牢根基。然而,该区域岩层硬度不均、软基与硬岩交错分布,给桩基施工带来了巨大挑战。

2025年1月,工程正式进入核心地基施工阶段。针对珠江口软基硬岩交错的复杂地质,项目团队经多方对标研判,确定采用旋挖灌注桩工法,全力冲刺高质量“一次性成孔”目标。然而,首轮50根桩基的检测结果却给项目团队泼了冷水:一次性成孔率仅92%,虽达到行业合格标准,但较项目自定的96%目标低了4个百分点。“4个百分点的差距,背后是桩基与岩层‘咬合’不牢的隐患,绝不能将就!”项目经理张波云在调度会上明确态度,技术攻坚迫在眉睫。

张波云当即牵头成立攻关小组,连夜复盘施工全过程后,锁定制约成孔质量的两大问题:一是孔底沉渣过厚,形成隔绝桩基与岩层有效咬合的软弱夹层,严重折损承载力;二是钢筋笼因加工精度不足,在混凝土灌注过程中易往上浮、往上偏移,影响桩身垂直度与长期稳定。

针对沉渣问题,团队升级管控措施,增设孔底沉渣厚度双人双检、分段清孔节点复核等验收流程,并引入超声波检测仪实时监测,确保清淤彻底。针对钢筋笼上浮的难题,仝宗良带领团队驻场研究,在历经8轮试验失败后,提炼出“加长主筋”的新思路:采用在对称主筋下部加长3至4米并弯折形成“防浮鞋”的工艺。“如同为钢筋笼装上锚爪,加长弯折段卡入孔底岩层,混凝土灌注时的侧压力包裹主筋,实现‘下卡上裹’双向固定。”仝宗良解释道。这项“主筋加长弯折防浮定位”工艺应用后,钢筋笼上浮幅度从8至10厘米,稳定控制在3厘米内,定位精度显著提升。

跨江段桩基施工中,一台钻机在30米深处发生钻杆偏斜,成孔工程被迫中断。仝宗良带领团队紧急勘查,确认在地下存在15度的倾斜岩面。团队迅速召开技术研讨会,结合详细勘察数据,经过多轮方案比选,最终确定通过刚性导向装置校正成孔轨迹,采用低速慢进模式分级钻进,遇岩面突变处回填碎石进行找平。同时,项目团队按现场岩层特性动态调整参数,遇硬岩段钻进压力提升,下调钻头转速,确保钻进平稳。经工艺调整后,桩基孔位垂直度偏差得到有效控制,稳定满足小于1%的设计与规范要求。项目团队趁热打铁将这套方法形成标准预案,大幅提升了应对倾斜岩面的处置效率。

截至目前,项目团队已顺利完成核心段墩柱的浇筑施工,正有序推进上部结构施工,围绕施工攻坚形成的“复杂地层旋挖灌注桩一次性成孔质量控制”技术成果,成功荣获“广东省市政协会优秀QC成果三等奖”,为同类复杂地层桩基施工提供了可借鉴的实践经验。

潮声依旧,夕阳为飞廊镀上霞光,这座即将开放的空中走廊,未来将串联起南沙的产业区与居住区,让市民步行十分钟即可跨江观景,为粤港澳大湾区的城市更新注入活力。

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