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“倔”进光明路

本报通讯员 唐艳娟 潘祚声

伴随着机器“哐当哐当”的轰鸣,灰暗的石壁上慢慢出现一个小洞。一束耀眼的光线透过洞口直射而来。“这条东北地区首例非爆开挖硬岩隧道终于通啦!”有人兴奋地喊了起来,喜悦的氛围顿时在日渐明亮的隧道里蔓延开来。

一航局承建的大连湾海底隧道和光明路延伸工程,是贯彻落实“全面振兴东北老工业基地”国家战略重大项目,建成后将为大连市新增一条纵贯南北的快速通道,对于优化城市功能、推动大连湾两岸一体化建设具有重要意义。光明路隧道作为项目的控制性工程,采用双向6车道分离式隧道结构,东西线长均超过1800米。

由于隧道下穿城市繁华地段和石油化工区,施工安全要求较高,无法采用爆破等传统工艺施工,项目部决定采用悬臂式掘进机铣挖施工。然而,掘进机刚进洞,突降巨石就给大家来了个“下马威”。隧道拱顶上方1平方米大小处不时洒落一阵阵“土石雨”,项目总工刘振山惊出一身冷汗。地质勘测表明,洞口拱顶正上方为土层,且距离地面仅6米。刘振山决定直接采用长臂挖掘机从地表开挖,卸载土体压力,防止进一步塌陷,同时采用严密的防护、支护、注浆处理。洞口拱顶经过轻质混凝土和黏土隔水层回填密实后,掘进机才得以继续向前。

正式进洞后,掘进也并非一帆风顺。“不行,实在是铣不动了,更换截齿吧。”只见岩壁上火花四溅,掘进截齿都快磨平了,却只掉下星点碎末,日进尺少得可怜。刘振山看在眼里、急在心上,倔强的他一头扎进隧道,研究解决办法。经取样发现,岩石中二氧化硅含量达到12.6%,超过正常含量的3倍,岩石异常坚硬。“如果不调整铣挖掘进方法,不但施工效率上不去,截齿消耗也将严重超标,施工成本大幅增加。”刘振山焦急地说。

为了增加进尺,项目团队先后尝试了钻孔劈裂、“三臂钻孔+劈裂”工装改进、“钻孔+铣挖”等工艺,但效果都差强人意,技术团队遭遇了施工以来的最大挑战。在一次生产会上,甚至有人提议采用小范围爆破的方式解决难题。“不行,施工区域正上方就是石化厂油罐区,洞顶到地面也就10多米,不可控因素太多。”刘振山毫不犹豫地予以反驳。他几乎24小时“钉”在现场,嘴角上火,长满了水泡。经过反复研究,刘振山提出了新的思路:“可以将上台阶的掌子面左右一分为二,左侧继续采用悬臂式掘进机小范围铣挖,钻出孔洞,给右侧液压破碎提供传导力的空间,以便更快速击碎顽石。”经过一番试验,新工艺终于达到铣挖工效预期,截齿消耗量也控制在4%以内。

由于掘进设备是目前国内最大的悬臂式纵轴掘进机,项目团队使用经验缺乏,很多维修保养工作都处于“摸着石头过河”的阶段。倔强的刘振山一有时间就拉着班组成员围着切割头琢磨,经过上百次的试验,采用固定截割头、拆卸前做好记号、安装时直接点对点等方法,更换速度取得了突破性进展。由此前更换一个切割头需一天时间缩减为两小时左右。

项目团队优化工艺和高效维保,确保了施工效率和连续性。历经879个日夜,9月27日,项目团队提前计划工期95天实现了隧道全线贯通,在45天后,又迎来了光明路隧道东西线仰拱全部贯通的重大进展,为光明路如期通车奠定了坚实基础。

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